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柳州大型低溫蒸發(fā)器供應商家

來源: 發(fā)布時間:2025-07-08

紡織印染廢水的高值化利用路徑,紡織印染行業(yè)日均產生千萬噸高鹽廢水,低溫蒸發(fā)器為其提供了“以廢治廢”的新思路。某印染廠采用真空度-92kPa的低溫蒸發(fā)設備,將COD高達25,000mg/L的退漿廢水在50℃下蒸發(fā),冷凝水回用于前道清洗工序,濃縮液中提取的染料中間體純度達92%,可直接回染缸復用。設備配備的陶瓷膜預處理系統(tǒng),有效攔截了分散染料顆粒,避免蒸發(fā)罐內壁結焦。較傳統(tǒng)生化+反滲透工藝,噸水處理成本從8.5元降至5.2元,年節(jié)約水費超200萬元,同時減少70%的危廢委外處置量。低溫蒸發(fā)器的進料泵應滿足流量與壓力的要求。柳州大型低溫蒸發(fā)器供應商家

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    蒸汽經過除沫器脫水后由蒸汽出口排出進入裝置蒸汽管網進行二次利用,從而達到余熱回收的目的。本實用新型技術方案中:對于設備與濃**接觸的受壓元件的材料選取s31008耐熱不銹鋼;管程與殼程側管程側與殼程側采用雙管板結構,取消常規(guī)的雙法蘭夾持結構,兩端分別采用螺柱連接,互不影響;嚴格杜絕管程介質與殼程介質混合的可能性,在雙管板之間設置隔離腔,隔離腔中設置隔離板;對于泵口加壓注入濃**造成的管束震動,在管束尾部裝置考慮防震措施。有益效果s31008耐熱不銹鋼對200℃下的濃**擁有良好的抗腐性;管箱墊片材料針對濃**的腐蝕性以及氧化性選用膨脹四氟乙烯;雙管板及隔離腔結構進一步杜絕了管程介質與殼程介質出現混合的情況發(fā)生,當換熱管與管板連接處出現泄漏,介質會先泄漏到隔離腔中,排液口會***時間發(fā)現泄漏,增設的隔離板以防兩端同時泄漏的情況出現;前后管板都采用延長管板兼做法蘭結構,與管箱以及殼程筒體分別采用螺柱連接,雙管板兩側的墊片分別受力,不會出現材料的墊片需要承受同樣的預緊力的問題,避免其中一片墊片被損壞的可能性;末端設置防震板,對管束及設備整體的穩(wěn)定都有了***的提升,進一步保護的薄弱的焊接接頭。揭陽直銷低溫蒸發(fā)器生產廠家低溫蒸發(fā)器可用于食品加工中的濃縮工藝。

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    制革廢水鉻鞣劑的回收再生制革行業(yè)鉻鞣廢水(Cr3?>3,000mg/L)傳統(tǒng)處理方式為加堿沉淀,鉻回收率*60%。低溫蒸發(fā)器可實現“濃縮+還原”高效回收。某制革廠設備在40℃下蒸發(fā),將廢水濃縮10倍(Cr3?>30,000mg/L),投加SO?(還原劑)將Cr3?還原為Cr2?(毒性降低90%),再調節(jié)pH至2-3使Cr(OH)?沉淀。設備配備的ORP監(jiān)測儀(量程-1,000~1,000mV)控制還原終點,確保Cr2?轉化率>99%。沉淀污泥經脫水后(含水率<60%)送冶煉廠回收金屬鉻。該工藝使鉻回收率從60%提升至95%,年減少鉻排放20噸,符合《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標準》(GB30486-2013)。

    岐川自主研發(fā)生產的低溫真空蒸餾機器設備主要功能是在真空負壓作用下把蒸發(fā)沸點降低,使原液加熱后在30°沸騰蒸餾,蒸餾出來的蒸汽經過冷凝系統(tǒng)凝結成液態(tài)水通過排水系統(tǒng)排出到制定收集桶,根據處理的廢水不同濃縮減量出水率可以達到70-95%。通過岐川生產的低溫真空蒸發(fā)器設備濃縮減量處理,可以減輕企業(yè)廢液處理的成本。低溫蒸發(fā)器設備工作原理低溫蒸發(fā)器設備用途:1、經濟效益方面:能**節(jié)省委外廢水的數量和花費,可為企業(yè)節(jié)省9成的工業(yè)廢水處理的委外處理成本;2、**效益方面:使廢棄的高濃度有機廢水能夠多次再生循環(huán)利用,岐川低溫蒸發(fā)器設備廢水處理設備還幫您減少了廢水對環(huán)境的污染和破壞;3、公司形象方面:節(jié)能**,不但是部門越來越重視的政策趨勢,還能增加客戶對公司的認可度,為公司形象加分。低溫蒸發(fā)器設備優(yōu)勢1、全不銹鋼結構,整機和設備部件防爆安全設計,電器采用有防爆資質廠家的防爆電控箱,安全使用。2、標準化批量生產,品質有保障,油水分離,省錢省心。3、回收流程簡單,機器操作便捷,普通員工短期培訓,即可安全操作。4、**的機器維護成本,機器性能穩(wěn)定,耐用,維護簡單,耗材少。5、多重運行安全保護功能:定時關機功能。磁懸浮軸承技術的蒸汽壓縮機降低了機械磨損和能耗,延長了設備使用壽命,提升了運行可靠性。

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    針對客戶現狀,岐川技術團隊采用了LT-DX-15T低溫蒸發(fā)器,不僅幫助客戶解決了用地緊張、工期漫長等難題,還提升了產線的處理能力,實現節(jié)能、**的目的!解決方案:利用LT-DX-15T低溫深度蒸發(fā)系統(tǒng),去除重金屬,鹽類和99%以上的有機物。濃縮比90%-95%,剩余5%-10%濃縮液進入后道處理;蒸發(fā)量700-800L/H,采用37℃低溫蒸發(fā)處理新工藝,處理后水質主要指標達到生化處理條件的要求。運行成本:LT-DX-15T低溫蒸發(fā)器,90KWh/T,日處置總成本約1125元,年處置總成本約33萬元,**減少了客戶原處置過程中的低效成本。LT-DX-15T產品圖01產品概述低溫蒸發(fā)器是一種利用熱泵的真空蒸發(fā)器,全自動控制;真空度保持約-96KPa,蒸發(fā)溫度保持37℃左右;清潔水產量約為15T/天;能源為電和壓縮空氣。02主要特征常溫37℃蒸發(fā),出水水質好,不易結垢;蒸餾加熱與制冷能量循環(huán)利用;無需添加藥品;污染物質**大化濃縮(廢棄物**小化);維護成本極低,無耗材;自動化程度高,集成化設備(**小的占地設計)。其能減少揮發(fā)性污染物的排放。湛江低溫蒸發(fā)器生產企業(yè)

低溫蒸發(fā)器通過真空降低壓力,實現低溫蒸發(fā)。柳州大型低溫蒸發(fā)器供應商家

農業(yè)廢棄物高值轉化的生物耦合工藝秸稈、畜禽糞便等農業(yè)廢棄物經預處理后,可通過低溫蒸發(fā)器實現“固液分離-成分富集”協(xié)同處理。某生物質能企業(yè)將粉碎后的秸稈與沼液混合(固液比1:3),采用45℃低溫蒸發(fā)濃縮,得到含水率40%的有機濃縮料(總固體含量從15%提升至50%)。蒸發(fā)過程中揮發(fā)的氨氣經吸收塔轉化為硫酸銨(純度98%),作為化肥原料外售。設備采用耐腐蝕鋁合金材質,配合超聲波防垢裝置,連續(xù)運行3個月無堵塞。與傳統(tǒng)烘干工藝相比,噸能耗降低60%,有機質損失率從18%降至5%,為農業(yè)循環(huán)經濟提供了低成本解決方案。柳州大型低溫蒸發(fā)器供應商家

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